原袋式除塵器采用側進(jìn)氣方式,并有從進(jìn)氣煙道側壁到袋室向外縱向擴散的通道,有利于煙氣氣體的均勻擴散,同時(shí)避免煙氣氣體直接沖刷濾袋。原袋式除塵器的氣流均布系統如圖1所示。
氣流均布系統的除塵器改造
原袋式除塵器采用側進(jìn)氣方式,并有從進(jìn)氣煙道側壁到袋室向外縱向擴散的通道,有利于煙氣氣體的均勻擴散,同時(shí)避免煙氣氣體直接沖刷濾袋。原袋式除塵器的氣流均布系統如圖1所示。
進(jìn)氣口氣體分布板把擴散室和袋室隔開(kāi),擴散室有橫向區和縱向區,縱向擴散室又把一個(gè)袋室分成兩部分,增加擴散空間,有利于氣體均勻分布。煙氣從進(jìn)氣口經(jīng)過(guò)煙道,側進(jìn)氣到袋室的縱、橫向擴散室。氣流均布系統下部設有擋風(fēng)板和分散板,使含塵氣體中較粗顆粒的粉塵受阻擋碰撞直接沉降到灰斗內部,其他含塵氣體從孔板向上運動(dòng)進(jìn)入袋室上部,再從上部進(jìn)入袋室,從濾袋中部靠下部位均勻、緩慢地向過(guò)濾袋區擴散,達到煙氣均布的目的。
1為了節約成本,縮短工期,利用原設備空間盡量布置足夠多的濾袋,需要拆除原氣流均布系統,布置新的氣流均布系統(見(jiàn)圖2),阻流板分為上阻流板和下阻流板(見(jiàn)圖3)。改造后袋式除塵器的進(jìn)氣仍是側進(jìn)氣方式,氣流從進(jìn)氣閥進(jìn)入,撞到上阻流板后向動(dòng)進(jìn)入袋室,濾袋底部的沖刷,濾袋表面粉塵分布均勻;下阻流板阻擋氣流灰斗進(jìn)氣。而灰斗進(jìn)氣的濾袋表面粉塵是呈自下而上逐漸減少的,底部附灰嚴重。
2噴吹系統改造
設計一個(gè)合理的分氣箱是脈沖清灰系統設計的一個(gè)重要環(huán)節。根據實(shí)踐經(jīng)驗,在脈沖噴吹后氣包內壓降不超過(guò)原來(lái)儲存壓力的30%,當脈沖閥配備大容量的氣包時(shí),脈沖噴吹效果。改造后的分氣箱選用的無(wú)縫鋼管Φ337mm×8mm,比原分氣箱選用的方管300mm×300mm×10mm承受壓力,方形管的缺點(diǎn)就是每次噴吹時(shí)壁板會(huì )發(fā)生位移,噴吹頻率高時(shí)鋼板會(huì )出現斷裂。改造前后分氣箱的截面如圖4所示。
3濾袋材質(zhì)的選擇
濾袋是袋式除塵器的關(guān)鍵部件,濾袋的性能好壞直接關(guān)系到除塵器的清灰效率。如何選用濾袋,首先要考慮濾料的特點(diǎn),其次要考慮含塵氣體和粉塵的性質(zhì),是除塵器的清灰方式。常用的濾料有滌綸針刺氈、Nomex、玻璃纖維、P84等。
3.1滌綸針刺氈
滌綸濾料在常溫狀態(tài)(<130℃)下能連續工作,耐酸性能良好,一般不覆膜使用;當排放標準≤30mg/Nm3或粉塵粒徑小和濕度大時(shí)可以覆膜;滌綸濾料具有、和,可以運行到易燃易爆的煤磨袋式除塵系統。缺點(diǎn)是不耐強堿,易水解。
3.3.2Nomex
Nomex濾料的適應能力比較強,在溫度135~204℃工況下性能良好,溫度能達到220℃;和抗折性能良好,善于收集粒徑大粉塵;濾料的楊氏模數高,能承受較高的噴吹壓力;但溫度升高到170℃以上時(shí),耐水解性降低;高溫到370℃時(shí)濾料開(kāi)始碳化分解。
3.3玻璃纖維
玻璃纖維濾料的運行溫度260℃,溫度290℃;濾料不可燃,抗拉性好,性?xún)?yōu),零吸濕性。缺點(diǎn)是抗折性差,安裝時(shí)容易破損,高壓清灰能力差。當覆膜處理后,過(guò)濾性能比較優(yōu)異。
3.4P84
P84濾料的運行溫度240℃,溫度260℃;濾料不可燃,纖維結構是不均布、不規則的,有利于提高清灰效率,抗折性和性好,可承受較高的過(guò)濾風(fēng)速,適應場(chǎng)合廣泛。缺點(diǎn)就是低溫堿性環(huán)境下性能差,價(jià)格高。
窯尾煙氣溫度一般為180℃左右,粉塵粒徑小、黏性大,含塵。當窯尾溫度高于濾料工作溫度范圍,就會(huì )減少濾料的使用周期,甚至濾料會(huì )著(zhù)火;粉塵的黏性會(huì )增加除塵器清灰難度,使除塵器系統阻力上升。經(jīng)過(guò)上述條件綜合比較,玻璃纖維覆膜是很好的選擇。
4凈氣室檢修門(mén)密封改進(jìn)
凈氣室檢修門(mén)用U形硅橡膠密封條(見(jiàn)圖5)代替原來(lái)的橡膠海綿條,U形硅橡膠密封條密封效果好,工作溫度范圍從-100℃至350℃,耐氧化,絕緣性好,耐油性好,改造后檢修門(mén)氣密性好,漏風(fēng)率低。
4改造效果
為了滿(mǎn)足新的排放濃度標準,分別從殼體結構、噴吹系統、濾袋材質(zhì)選擇和清灰控制等方面對原來(lái)的窯尾袋式除塵器進(jìn)行改造。改造前后的除塵器性能技術(shù)參數對比見(jiàn)表1。
此次改造是在不改變原有工藝流程的原則下,根據目前袋除塵器的實(shí)際運行情況進(jìn)行的,施工工期短,投資少,僅用15d圓滿(mǎn)完成并順利點(diǎn)火。改造后窯尾袋式除塵器運行了一年時(shí)間,設備系統運行阻力穩定在1000Pa左右,2019年6月,經(jīng)當地環(huán)保部門(mén)監測,粉塵排放濃度為3.4mg/Nm3,滿(mǎn)足了合同要求,達到降低系統運行阻力和粉塵排放濃度的目標。
鍋爐布袋除塵器失效了應該怎么辦?
鍋爐
布袋除塵器是對生物質(zhì)鍋爐煙氣進(jìn)行處理,大多數是燃燒木材、刨花、鋸末等燃料的鍋爐。鍋爐布袋除塵器的除塵袋一般是高溫除塵袋,價(jià)格比常溫高,除塵袋燒毀后損失很大。鍋爐布袋除塵器失效是什么原因呢?
1、原因
(1)除塵器堵塞
由于煙氣攜帶的灰塵量超過(guò)設計值,大量灰塵顆粒附著(zhù)在袋子上,袋式除塵器長(cháng)期堵塞,導致袋子端部差異增大,尤其是灰塵和濕度高時(shí)。
(2)噴吹壓力
起動(dòng)吹風(fēng)時(shí),布袋內產(chǎn)生較大的壓力,吸塵器布袋被灰包裹,壓力不能排出時(shí),會(huì )對布袋產(chǎn)生一次沖擊,布袋不能承受沖擊時(shí)會(huì )撕裂。
(3)排煙溫度高
排煙溫度長(cháng)期在150℃,加劇了氣體對袋子的脆化,也是袋子損壞的原因之一。
(4)玉米芯的黏度
玉米芯含有大量糖分。在較高的溫度下,粘度較高的灰顆粒粘附在袋子上,不易在噴射作用下脫落,這也是袋子撕裂的原因。并且還容易產(chǎn)生自燃現象,燒損布袋。
(5)噴吹氣源
袋式噴射采用醫用壓縮氣源,雜用氣源中的水分與灰結合,易粘在袋式上。
2、解決的方法
(1)更換損壞的布袋。
(2)布袋更換后加強下部灰室放灰,不應產(chǎn)生堵塞現象。
(3)縮短噴吹時(shí)間,降低噴吹壓差定值,以1200Pa開(kāi)始噴吹、800Pa停止為宜。
(4)調整燃燒,降低煙氣流速,減少煙氣攜灰量。
(5)燃料摻配,降低燃料含量和黏性。
(6)預除塵器放灰要,減少進(jìn)入布袋的煙氣攜灰量。
(7)增加一套預除塵器機械放灰裝置。
由于國內燃料灰塵大的原因,生物質(zhì)鍋爐的預除塵器和布袋除塵器的設計都偏小,因此,要加強對于除塵器維護,防止堵塞。